99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

xtiveco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 10 個
工控威望: 124 點
下載積分: 634 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-09-18
最后登錄: 2017-03-12
查看xtiveco的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-09-02 08:42
原先設(shè)備用步進+扭矩傳感器控制能控制在10%超差范圍內(nèi),只是速度慢。

設(shè)備改進為伺服電機+扭矩傳感器控制扭矩螺釘并緊。(伺服電機同減速機連接,減速機的輸出速度最大100RPM)
伺服電機用位置控制模式。
PLC程序編寫:當扭矩小于設(shè)定扭矩1/3值時高速旋轉(zhuǎn),達到1/3設(shè)定扭矩時低速旋轉(zhuǎn)達到并緊扭矩。
實際情況是低速比較慢了,扭矩還是會超20%~50%。很難穩(wěn)定控制。

問伺服+扭矩傳感器怎樣控制會扭矩比較準確。
是否需要扭矩控制模式會好,如何控制。如果用扭矩控制方式,PLC是否還要有DA模塊。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網(wǎng)絡(luò)英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1726 個
工控威望: 5548 點
下載積分: 24806 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-07-14
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-09-02 09:01
用速度模式
這個人很懶,什么也沒有留下!

主站蜘蛛池模板: 成人午夜视频在线观看| 91短视频在线观看| 善良的翁熄日本在线观看| 一区二区三区四区在线观看视频| 亚洲美女视频网| 国产一级a毛片| 国模午夜写真福利视频在线| 成人午夜电影免费完整在线看| 久久日韩精品| 天干天干天啪啪夜爽爽99| 综合久久网| 久久国产精品佐山爱| 亚洲国产成人精品区| 欧美人成毛片在线播放| 国产精品久久久久久久久久一区 | 亚洲第一区精品观看| 九九夜色| 中文字幕中出在线| 青青在线精品视频| 狠狠色丁香婷婷综合| 国产成人精品久久二区二区| 妞干网免费在线视频| 91福利区| 久久青青草原精品影院| 毛片1级| 免费观看黄色一级片| 国产主播啪啪| 黄色毛片视频免费| 国内精品久久久久激情影院| 亚洲国产欧美一区| 99精品热女视频专线| 久久精品在线观看| 中文字幕国产亚洲| 亚洲国产黄色| 成人亚洲精品一区| 欧美成人a大片| 国产精品大白天新婚身材| 黄色高清视频在线观看| 国产在线观免费观看| 麻豆精品国产免费观看| 片子免费在线观看|