99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

小浪
工控浪人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 255 點
下載積分: 522 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2025-05-01
查看小浪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 19:04
現有自動裁端機1臺,用1N晶體管PLC Y0 Y1控制兩臺A4系列100w絕對式編碼器伺服送料,20000脈沖使電機每轉1圈,端子每pin距1mm,1個產品10pin,另一個產品11pin,兩個送料完成后同一個切刀裁切. 脈沖用加減速指令.      現在狀況是運行30分鐘左右后誤差大于允許值0.1mm(誤差達0.3mm).   然后要重新定位,   請教有做過的高手,要怎么樣改進才能走得更準.         是不是要加定位模塊才能更準.
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-21 21:03
樓主你把PR4B參數設小一點試試,另外你的是同步帶還是絲桿?你算出來的電子齒輪?建議不要把PR4B設為20000,把它設小一點應該可以的,還要要考慮下Y0輸出的脈沖頻率不要太高。建議樓主用以下方法測試:1,先將PR4B設定為3000,2,把Y0輸出的頻率由現在的?KHZ改小一半,3,改完后直接用現在的參數運行一個星期看有什么變化就知道問題出在哪里。
祝你好云!

主站蜘蛛池模板: 久久电影精品久久99久久| 艾小青亚洲专区在线播放| 亚洲视频二区| 久久精品视频3| 亚洲国产精品一区| 欧美一级毛片免费网站| 国产精品一区二区 尿失禁| 瑟瑟网站免费| 国产毛片不卡| 老师的丰满大乳奶水视频| 亚洲欧美久久一区二区| va在线视频| 日本hdxxxxx护士免费的| 亚洲欧美片| 色播欧美| 国外精品视频在线观看免费| 国产精品自在线拍国产| 福利片成人午夜在线| 国产精品乱| 精品三级国产一区二区三区四区 | 国产aⅴ片| 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 国产欧美另类久久久品| 欧美第一区| 色天天| 亚洲精品国产第一区二区多人| eeuss影院在线观看第一页| 久久精品毛片| 日本黄色网页| 中美日韩在线网免费毛片视频| 在线观看av片永久免费| 农村女人的一级毛片| 欧美aaaaa一级毛片在线| 欧美黑人乱大交灬太大了视频| 国产在线精品一区二区不卡| 国产精品久久久久免费a∨ | 日本亚洲欧美国产日韩ay高清| 亚洲欧美日韩国产精品网| 中文字幕卡二和卡三的视频| aaa一级特黄| www.中文字幕在线观看|